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1号机组小修顺利完成
精心部署|细化检修|提前竣工
华电青岛发电有限公司
提前四天完成1号机组小修任务
自1号机组小修工作启动以来,华电青岛发电有限公司细化检修方案、量化检修任务、精确掌控各检修环节,大力推进精细化管理,确保检修工作推进有序,本次小修累计完成了汽轮机低压转子更换、锅炉定检、防磨防爆检查处理等60余项标准项目、技改及特殊项目,顺利实现了缩短工期完成小修的目标,比计划工期整整提前了4天。
聚焦1号机组检修
01
运行车间
图/配合锅炉进行输粉机改造
图/炉膛燃烧情况检测
运行车间牢固树立安全红线意识和底线思维,严格执行“两票三制”,提高日常监盘和巡检质量,确保小修期间机组安全稳定运行。在1号机小修期间配合做好相关检修工作,认真执行相关设备停运、停送电、设备隔离等操作,为确保检修进度顺利推进提供坚实保障。
02
汽机车间
图/拆励磁机地脚螺栓
图/全面把控低压外缸安全起吊
汽机车间在检修全过程质量管理管控上抓落实、下功夫,着力打造精品工程。顶住多重压力,统筹安排,夯实目标,通过调动一切技术力量,利用“两班制”工作模式,大力推进小修工作按部就班开展。顺利完成高背压转子和纯凝转子互换工作,彻底消除大机冷油器冷却效果差、#1机#4高调门线性差、#1机开式水排水管漏水、1C大机冷油器渗漏点、脱硫除雾器管道治漏等11项修前缺陷,高效完成#1号机高旁阀出口段和阀后管道隐患排查工作,高质量完成油系统管道防碰磨专项检查。
03
锅炉车间
图/组织1C炉水泵吊装
图/查找炉水冷壁薄弱环节
图/维修增压风机液压缸
锅炉车间紧抓安全、质量和高效,积极推进1号机组小修。通过抓两外人员入厂关,筑牢疫情防控第一道防线;通过落实公司核酸检测等过程加强控制。通过精心组织防磨防爆检查和检修过程监督控制,确保检修质量。通过统一调度人员、两班倒等措施,提高效率,加快进度。此次1号机组小修的工作中水冷壁焊口合格率达到百分之百;锅炉水压试验一次成功;风机系统检修按期完成……大大提高了机组试运成功率。
04
电气车间
图/师傅教授钢甲电缆头制作工艺
图/发电机机端CT隐患排查治理
电气车间在1号机组小修中,瞄准重点部位、关键环节,增强检查针对性,隐患排查深入细致,严抓细节把控,发现发电机机端B相测量CT根部接线过热痕迹后,剥茧抽丝,进行根源追溯,排查出内部焊锡虚焊问题,进一步推进,又深入排查出CT固定螺栓松动情况,举一反三,对A、C两相也进行了检查处理。CT回路改造工作,创新实施一次系统反向通流试验方法,精心编制试验措施,绘制相量图,制作实测值试验数据表格,试验验证多根接线正确率达%。
05
热工车间
图/对1号炉脱硝系统喷氨调门进行整定调试
图/高调门疏水气动门更换气缸薄膜
1机组小修期间,热工车间隐患排查攻关小组深入持续开展精细化排查整改工作,筑牢安全生产基础。通过排查清理DCS系统电源内部卡件和风扇,解决直流电源模块运行中频繁报警隐患,为下一步DCS直流电源改造赢得运行周期时间;组织排查DCS逻辑的长信号和脉冲信号,协调配合相关专业整改,确保设备的启停安全,保障机组安全;通过排查现场热工取样管路和阀门接头,采取紧固防护措施防止碰磨和渗漏;轴向位移保护回路逻辑排查试验,防止兄弟单位异常发生。热工车间隐患排查工作长效持续精细化,确保机组长周期安全运行,提升公司经济效益。
06
化水车间
图/1A石膏排出泵入口门检修
图/对仪表进行测试修正
在1号机组小修期间,化水车间经过班组统筹安排,全体工作组全力以赴参与并修,时间紧,任务重,加班加点,完成1号机组的检修任务,保证工期不拖延,全力保障机组安全运行。此外,化水车间对1号机氢气系统进行检查,气密性良好无泄漏。但氢气纯度仪表头故障无法显示,现已将故障表头进行拆卸,并安装新表头。表计恢复正常,设备正常投运。
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华电青岛公司
将继续秉承严谨负责的工作作风
强化节点意识
高质量做好各项隐患排查治理
精细化落实各项机组检修工作
全面提高机组“健康”水平